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數(shù)控機床(急停)故障案例分析

     數(shù)控機床急停報警不能解除的故障比較常見。當故障發(fā)生時顯示器下方顯示“緊急停止”(EMERGENCY STOP),這時,機床操作面板方式開關不能切換,MCC不吸合伺服,主軸放大器不能工作,系統(tǒng)并不發(fā)出具體的報警號,根據(jù)機床廠PMC報警編輯不同,有時會出現(xiàn)1000號以后的PMC報警。出于**考慮,機床廠將一些重要的**信號與緊急停止信號串聯(lián),包括緊急停止開關。但是一般維修人員往往僅以為是緊急停止開關連接**或超程開關連接**,排除上述兩種可能后,就再也無法進行下一步的診斷工作,這說明對緊急停止信號的處理不夠了解。下面以FANUC 0i系統(tǒng)為例說明緊急停止的控制原理及其常見故障的處理。
一、緊急停止的控制原理 
     緊急停止控制的目的是在緊急情況下,使機床上的所有運動部件制動,使其在*短時間內停止運行。《FANUC 連接手冊》推薦的急停電路接法如圖1所示。 

     從圖1可見,一般緊急停止回路是由“急停”開關和“各軸超程開關”串聯(lián)的,在這些串聯(lián)回路中還串聯(lián)一個24V繼電器線圈,繼電器的一對觸點接到CNC控制單元的急停輸入上,繼電器的另一對觸點接到放大器PSM電源模塊上(接CX4的2和3管腳)。若按下急停按鈕或機床運行時超程(行程開關斷開),則急停繼電器線圈斷電,其常開觸點1、2斷開,從而導致控制單元出現(xiàn)急停報警,主接觸器線圈斷電,主電路斷開,進給電機和主軸電機停止運行。 
急停回路接到CNC控制單元的急停輸入信號X地址是固定的,即X8.4。數(shù)控系統(tǒng)直接讀取該信號,當X8.4信號為“0”,系統(tǒng)出現(xiàn)緊急停止報警。 
與急停報警緊密相關的信號還有G8.4信號,該信號是PMC送到CNC的緊急停止信號。若G8.4為“0”,系統(tǒng)則出現(xiàn)緊急停止報警。G8.4信號為PMC將X8.4和其他相關的信號進行綜合處理的輸出信號,如圖2所示。




     圖2 中,梯形圖在X8.4后面串接了一個Xn.m信號,比如刀庫門開關等(進口機床經(jīng)常這樣處理)。若Xn.m為“0”,即使緊急停止回路一切正常(X8.4為“1”),緊急停止G8.4仍為“0”,系統(tǒng)仍然出現(xiàn)緊急停止報警。 
可見,G8.4是“緊急停止”信號樹的“根”, 而其他外圍X信號和R信號是這一信號樹上的“枝”。 當出現(xiàn)“緊急停止”不能解除的故障時,如果只查找圖1所示的信號而不會從圖2中的G8.4去“追根尋源”,則往往不能夠排除該類故障。
二、典型急停故障及實例分析 
     機床出現(xiàn)急停故障時,通常圍繞X8.4和G8.4信號進行分析診斷。急停故障主要有以下三種情況。 
1.緊急停止輸入信號X8.4接線端的電壓為0V,X8.4信號為“0”,G8.4為“0” 
     由于緊急停止輸入信號X8.4接線端的電壓為0V,則可能是急停回路斷路或急停回路24V電源故障造成的。通常檢查機床的急停開關、行程開關等急停回路上的元器件及接線是否正常,檢查急停回路24V電源是否正常等。 
2.緊急停止輸入信號X8.4接線端的電壓為24V,但X8.4信號為“0”,導致G8.4為“0” 
     緊急停止輸入信號X8.4接線端的電壓為24V,說明機床外圍的急停回路是正常的。在這種情況下X8.4信號為“0”,則可能的原因有以下幾點:①I/O模塊的輸入信號插頭接觸**;②該輸入信號的RV接收器(接收轉換電路)**,如圖3所示。如果是這種原因,由于X8.4地址是固定的,不能如其他信號一樣更換地址,則考慮更換I/O模塊上的接收器或整個更換I/O模塊;③I/O模塊的24V輸入電源故障,導致X8.4信號在內的所有輸入信號均為“0”。 
3.緊急停止輸入信號X8.4接線端的電壓為24V,X8.4信號為“1”,G8.4為“0” 
     這種情況如圖2所示,盡管X8.4信號為“1”,但其他條件不滿足(如與串聯(lián)的其他信號斷開),導致G8.4為“0”,引發(fā)急停報警。 
實例1:某配套FANUC 0i MC的加工中心,開機時顯示急停報警,伺服電源無法接通。 
     分析及處理過程:經(jīng)過初步檢查,發(fā)現(xiàn)機床操作面板上的急停按鈕并未按下,機床各軸的位置也沒有達到撞上硬限位的程度,所有急停按鈕都已經(jīng)復位,可以斷定機床急停的原因與機床的狀態(tài)無關。進入機床PMC梯形圖畫面,檢查發(fā)現(xiàn)PMC到CNC急停信號G8.4為“0”,證明系統(tǒng)的“急停”信號被輸入。再進一步檢查發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)I/O模塊的“急停”輸入信號X8.4為“0”,從而導致G8.4為“0”,引發(fā)急停報警。對照機床電氣原理圖,先測量“急停”輸入信號X8.4的接線端子處,發(fā)現(xiàn)電壓為0V(正常情況下為直流24V),可斷定是急停回路斷路或急停回路電源故障造成的。將急停回路接線端子逐個進行測量檢查,發(fā)現(xiàn)機床操作面板上的急停按鈕斷線,重新連接后急停報警解除。 
     實例2:一系統(tǒng)為FANUC Power-Mate i的數(shù)控車床,開機時顯示急停報警,按復位鍵,無法解除報警。 
     分析及處理過程:經(jīng)過初步檢查發(fā)現(xiàn),機床操作面板上的急停按鈕和機床各軸位置是正常的。進入機床PMC梯形圖畫面,檢查發(fā)現(xiàn)PMC到CNC急停信號G8.4為“0”,證明系統(tǒng)的“急停”信號被輸入。再進一步檢查發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)I/O模塊的“急停”輸入信號X8.4為“0”,從而導致G8.4為“0”,引發(fā)急停報警。對照機床電氣原理圖,先測量“急停”輸入信號X8.4的接線端子處,發(fā)現(xiàn)電壓為24V,說明急停回路并未出現(xiàn)斷路。懷疑是I/O模塊的輸入信號插頭接觸**。將機床斷電重新插好,通電后故障仍舊。通過診斷頁面檢查發(fā)現(xiàn),PMC的全部機床輸入信號均為“0”狀態(tài),因此初步判斷故障原因在I/O信號的輸入信號的公共電源回路上。打開電氣柜后檢查發(fā)現(xiàn),該機床I/O模塊的電源指示燈未點亮,說明I/O模塊無24V電源。進一步檢查發(fā)現(xiàn),該I/O模塊上的保險已燒壞。更換保險后,機床工作恢復正常。 






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